东元防爆电机工厂
特点本生产线集混炼、输送、喂料、挤出造粒,风送热切冷却于一体,实现自动化连续作业,生。结构紧凑,占地及空间小,可以平面安装。生产过程进行分段闭环温度控制,捏炼机、喂料、挤出机等有各自加热、冷却系统,根据工艺要求控制各自温度。喂料机构采用锥形双螺杆挤出造粒,吃料能力强。特别适用于直接经捏炼机或密炼机混炼的块状物料挤出造粒。机筒螺杆均采用38CrMoAlA合金钢,经氮化处理,硬度高,东元防爆电机工厂,耐磨耐腐蚀。机头采用手动换网或快速不停机自动换网机构,提高生产效率。电控系统采用的PLC控制技术,与多台双频器组成,使喂料、挤出、切粒等多机台按工艺要求进行、广范围的无级调速。并具有全机工艺连锁,声光故障报警等功能控制,完善可靠。4.4减速机振动大4.4.1、原因分析:a.地脚螺丝松动。减速机由于长期工作可能会出现地脚螺丝松动或螺丝坏等现象,此原因会引起减速机振动大而工作状态不正常;b.耦合器损坏。当与此减速机连接的耦合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会将它的振动传给减速机,从而使减速机振动不正常;c.电机螺丝松动。与耦合器故障相似,当电机由于种种原因出现振动时,就会将振动传给减速机,使减速机振动变大;d.轴承磨损严重。该项原因4.2.1中已说明,上述原因都会致使减速机无法正常工作;e.齿轮损坏。齿轮损坏包括齿面点蚀严重、齿轮啮合间隙大、齿轮齿磨损严重、断齿,这些齿轮磨损的情况都可能是减速机因振动大而无法正常工作;f.轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度低于要求或由于长期工作而老化时会引起轴的变形,轴的变形会造成减速机振动大;[3](b)刮漆皮+铜引线铆接使用脱漆机,但由于上下钢丝刷轮高速摩擦,脱漆后的铝线一方面线径损伤,另一方面铝线表面易变黑易氧化难上锡,所以生产时要控制好才能弥补。端子铆接后还要套上热缩管,隔绝空气,防止氧化。根据采用这种工艺的厂家统计,发现铝线电机综合失效率在4‰左右,而由于铝线连接原因的占近一半。[3](c)刮漆皮+铜引线铆接后镀锡采用脱漆机去漆皮,与铜引线在铜带机铆接一次后,用沾铝焊剂铝焊条在浸锡炉上浸锡,套一热缩管热缩即可。浸锡炉上浸锡的优点是:比电烙铁的温度高且均匀稳定,焊锡均匀渗透性强。另外,铝助焊剂成分多易炭化,在锡炉中析出,不会在焊点处残留。此种工艺统计结果,铝线电机综合失效率在3‰左右,部分失效原因是铆接和浸锡后断线失效。后采用直接缠绕措施,且注意缠绕圈放间隙,使浸锡后防止堆焊和扩大接触面积。采取此项措施后统计表明,铝线电机失效率又下降了1‰左右。[3](d)去漆皮+铜引线后浸锡再封胶去漆皮工艺采用的是漆包线的脱漆粉,在不锈钢炉中将其溶化,铝线接头处浸在溶液中,大概2s~3s就可脱漆,用湿布揩干净,去漆后既干净又不伤线,也没今后的腐蚀之忧。接铜引线是直接缠绕后用沾铝焊剂铝焊条在浸锡炉中浸锡,再用高收缩比的带胶双层热缩管,里面层有硅胶,完全氧化的问题。据统计:采用此焊接工艺,铝线电机综合失效率在1‰左右,此工艺是可靠的,值得推广[3]。东元防爆电机工厂由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。厦门鑫永元机电设备有限公司在减速机、变速机这一领域倾注了诸多的热忱和热情,厦门鑫永元机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:邱经理。)
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